Para tratar de ganar algo de altura y hacer mantenimiento he realizado algunas cosas en la delta. A saber:
Antes de eliminar los tornillos (M501)
SENDING:M501
echo:V39 stored settings retrieved (465 bytes; crc 3581)
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Unified Bed Leveling initialized.
UBL System reset()
echo: G21 ; Units in mm
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E96.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z500.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z9000 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z5.00 E5.00
echo:Unified Bed Leveling:
echo: M420 S0
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Active Mesh Slot: -1
z_offset: 0.000000
EEPROM can hold 8 meshes.
echo:Endstop adjustment:
echo: M666 X0.00 Y-0.14 Z-0.05
echo:Delta settings: L<diagonal_rod> R<radius> H<height> S<segments_per_s> B<calibration radius> XYZ<tower angle corrections>
echo: M665 L271.50 R134.47 H293.93 S100.00 B90.00 X0.26 Y-0.07 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H195 B0 F255
M145 S1 H195 B70 F255
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-23.11
Después de eliminar los tornillos (M501) y hacer tareas de mantenimiento.
SENDING:M501
echo:V39 stored settings retrieved (465 bytes; crc -8100)
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Unified Bed Leveling initialized.
UBL System reset()
echo: G21 ; Units in mm
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E96.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z500.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z9000 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z5.00 E5.00
echo:Unified Bed Leveling:
echo: M420 S0
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Active Mesh Slot: -1
z_offset: 0.000000
EEPROM can hold 8 meshes.
echo:Endstop adjustment:
echo: M666 X-0.70 Y-0.29 Z0.00
echo:Delta settings: L<diagonal_rod> R<radius> H<height> S<segments_per_s> B<calibration radius> XYZ<tower angle corrections>
echo: M665 L271.50 R133.66 H304.18 S100.00 B90.00 X0.26 Y0.01 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H195 B0 F255
M145 S1 H195 B70 F255
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-22.71
Resultados
ConclusionesLubricante de Silicona |
- Eliminé los tornillos de los carros móviles. (teóricamente nos darán 8 mm más de altura).
- Subí los raíles lo más que pude en los perfiles de las torres, para evitar que los rodamiento no se saliesen por el extremo superior.
- Alinee los raíles con tres sujetas raíles.
- Apreté varios tornillos flojos, uno por cierto, un tornillo de los carros estaba con bastante holgura, ha podido estar dando fallos a la hora de calibrar.
- Lubriqué los raíles y las rótulas con 3-en-uno (Lubricante de silicona).
Eliminación del tornillo superior del carro,
el que indica 8 mm - Realicé auto calibrado (G33 P7, de 10 iteraciones)
- Arreglé el sensor de filamento que en ocasiones se pegaba la palanca (un poco de lija en la pieza y listo)
- Imprimí un cubo de auto calibración (20x20x20)
Sujeta raíles |
Antes de eliminar los tornillos (M501)
SENDING:M501
echo:V39 stored settings retrieved (465 bytes; crc 3581)
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Unified Bed Leveling initialized.
UBL System reset()
echo: G21 ; Units in mm
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E96.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
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echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z5.00 E5.00
echo:Unified Bed Leveling:
echo: M420 S0
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Active Mesh Slot: -1
z_offset: 0.000000
EEPROM can hold 8 meshes.
echo:Endstop adjustment:
echo: M666 X0.00 Y-0.14 Z-0.05
echo:Delta settings: L<diagonal_rod> R<radius> H<height> S<segments_per_s> B<calibration radius> XYZ<tower angle corrections>
echo: M665 L271.50 R134.47 H293.93 S100.00 B90.00 X0.26 Y-0.07 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H195 B0 F255
M145 S1 H195 B70 F255
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-23.11
Después de eliminar los tornillos (M501) y hacer tareas de mantenimiento.
SENDING:M501
echo:V39 stored settings retrieved (465 bytes; crc -8100)
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Unified Bed Leveling initialized.
UBL System reset()
echo: G21 ; Units in mm
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E96.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z500.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z9000 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Y5.00 Z5.00 E5.00
echo:Unified Bed Leveling:
echo: M420 S0
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.
Active Mesh Slot: -1
z_offset: 0.000000
EEPROM can hold 8 meshes.
echo:Endstop adjustment:
echo: M666 X-0.70 Y-0.29 Z0.00
echo:Delta settings: L<diagonal_rod> R<radius> H<height> S<segments_per_s> B<calibration radius> XYZ<tower angle corrections>
echo: M665 L271.50 R133.66 H304.18 S100.00 B90.00 X0.26 Y0.01 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H195 B0 F255
M145 S1 H195 B70 F255
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echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-22.71
Resultados
- He ganado 10.25 mm de altura (+3.37 % de altura en "Z"), mi nueva altura es 304.18 mm.
- Han desaparecido algunos ruidos.
- Las dimensiones del cubo han sido las siguientes; X:19.85(-0.75) Y:20.00(0% Error) Z:20.10 (+0.5 % Error)
- La eliminación de los tornillos permite ganar unos 8 mm como mínimo
- La alineación de los raíles unos 2 mm más
- La lubricación de raíles y rótulas, además de apretar los tornillos eliminán ruidos y mejora la calibración.
- Las dimensiones del cubo tienen valores menores del 2% lo que no resulta significativo, por lo que el tamaño de las piezas a imprimir serán bastantes ajustado a la realidad.
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